Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nino Teguh Pamuji
Abstrak :
Salah satu struktur biaya dalam industri pembangkit tenaga listrik adalah bahan bakar. Harga bahan bakar minyak yang relatif tinggi telah menyebabkan biaya pembangkitan atau Cost of Electricity (COE) dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak seperti MFO menjadi tinggi, sehingga konsumsi bahan bakar MFO pada PLTU minyak diturunkan, hal tersebut mengakibatkan kapasitas listrik yang dibangkitkan oleh PLTU minyak cenderung turun setiap tahunnya. Alternatif bahan bakar yang lebih murah untuk PLTU minyak diperlukan, salah satu alternatif bahan bakar yang dapat digunakan adalah Coal Water Mixture (CWM), yaitu Coal Slurry berupa campuran antara batubara dan air serta zat aditif yang berbentuk suspensi kental yang dapat menggantikan minyak bakar berat MFO (Marine Fuel Oil) yang biasa digunakan di industriindustri yang menggunakan boiler sebagai penghasil uap untuk proses maupun untuk pembangkit listrik. Untuk dapat memanfaatkan CWM, modifikasi pada boiler pembangkit perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisa kelayakan pemanfaatan CWM pada PLTU serta batasan setiap parameternya agar prinsip "to produce electricity at the lowest possible cost" tetap terpenuhi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode probabilistik dengan simulasi Monte Carlo. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pemanfatan CWM pada PLTU layak dilakukan dan dapat menurunkan biaya pembangkitan listrik pada PLTU.
One of structure of cost on power generation industry is fuel. The price of oil fuel which relatively high has make the Cost of Electricity (COE) of the Power Generation that using MFO as the fuel has become higher too, therefore the consumption of MFO on the steam turbine power plant has been decreased every year, these situation has cause the electricity that being generate by Steam turbine power plants is getting lower every year. Fuel alternative which is more cheaper for steam turbine power plant is needed, one of the fuel alternative that can be used is Coal Water Mixture (CWM), a coal slurry that a mix of coal and water and additives in a form of suspension which can be used as a replacement of MFO (Marine Fuel Oil) in Indutries that have boiler to produce steam for process or for power generation. In order to utilize CWM, a modification on the boiler of the existing steam turbine power plant is required. This study has purpose to analyze the feasibility of CWM utilization on steam turbine power plant and the boundary of each parameters so the principle "to produce electricity at the lowest possible cost" can be achieved. In order to analyze each parameters this reasearch is using probabilistic methode by monte carlo simulation. This reasearch has proving that the utilization of CWM on steam turbine power plant is feasible to apply and it can reduce the power generation cost on steam turbine power pkant.
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44441
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kresnandar
Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang model konfigurasi HRSG (Heat Recovery Steam Generation) pada PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap). Dari model konfigurasi HRSG, diperoleh perbandingan nilai efisiensi termal, kapasitas daya, LCOE (Levelized Cost of Electricity) dan nilai keekonomian dengan pendekatan NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (Pay Back Period) dan sensitivitas keekonomian dari setiap model konfigurasi HRSG. Pengaruh tingkat tekanan HRSG 1P (one pressure), 2P (two pressure), dan 3P (three pressure) terhadap temperatur keluar turbin gas, analisi ekonomi dari perbandingan HRSG 2P, 3P, dan 3PHR (three pressure with reheater), dan analisis irrevesibel untuk tiga tekanan HRSG dengan pemanasan kembali dan pendinginan udara turbin gas pada PLTGU sudah diteliti. Pada penelitian ini, model konfigurasi HRSG yang dibandingkan antara lain; model konfigurasi HRSG, 1PRH, 2PRH, dan 3PRH. Model konfigurasi HRSG pada PLTGU disimulasikan dengan GateCycle Ver 6.0.0.2 dengan menggunakan turbin gas siemen V94.2. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain; model konfigurasi HRSG 3PRH memiliki nilai efisiensi termal 5,59% lebih besar daripada model konfigurasi HRSG 1PRH dan 0,66% lebih besar daripada model konfigurasi HRSG 2PRH, model konfigurasi HRSG mempengaruhi nilai NPV, semakin besar nilai efisiensi termal dan kapasitas daya pembangkit listrik maka nilai NPV akan semakin besar, model konfigurasi HRSG 1PRH dengan interest rate 8.4% mempunyai PBP selama 8 tahun, sedangkan model konfigurasi HRSG 2PRH dan 3PRH mempunyai PBP selama 7 tahun, dan nilai tukar mata uang dan harga bahan bakar memiliki nilai sensitivitas yang tinggi terhadap nilai keekonomian apabila dibandingkan dengan nilai suku bunga bank dan biaya investasi.
ABSTRACT This paper presents HRSG (heat recovery steam generation) configuration models on CCGT (Combined Cycle Power Generation). In order to get the comparison of thermal efficiency, power capacity, LCOE (Levelized Cost of Electricity) and the economic value with approach NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (Pay Back Period), and economic sensitivity of each HRSG configuration models. The influence of the HRSG 1P (one pressure), 2P (two pressure) and 3P (three pressure) with the exit turbine gas temperature, the economic analysis of the comparison HRSG 2P, 3P, and 3PHR (three pressure with reheater), and irrevesibel analysis of the three-pressure HRSG with reheating and cooling air to the gas turbine on CCGT have been investigated. In this paper, HRSG configuration models which is compared such as; configuration of HRSG 1PRH, 2PRH, and 3PRH. HRSG configuration models on CCGT simulated GateCycle Ver 6.0.0.2 with gas turbine siemen V94.2. The results of this paper obtained, such as; the configuration of HRSG 3PRH has thermal efficiency 5.59% greater than HRSG 1PRH and 0.66% greater than the HRSG 2PRH, HRSG configuration models have influence NPV, high thermal efficiency dan high power capacity shall have NPV higher than low thermal efficiency dan low power capacity, the configuration of HRSG 1PRH with interest rate of 8,4% has PBP for 8 years, while the HRSG 2PRH and 3PRH has PBP for 7 years, and the sensitivity factor for currency exchange rates and fuel prices have a high sensitivity to the economic value when compared with the interest rate and the investment cost.;This paper presents HRSG (heat recovery steam generation) configuration models on CCGT (Combined Cycle Power Generation). In order to get the comparison of thermal efficiency, power capacity, LCOE (Levelized Cost of Electricity) and the economic value with approach NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (Pay Back Period), and economic sensitivity of each HRSG configuration models. The influence of the HRSG 1P (one pressure), 2P (two pressure) and 3P (three pressure) with the exit turbine gas temperature, the economic analysis of the comparison HRSG 2P, 3P, and 3PHR (three pressure with reheater), and irrevesibel analysis of the three-pressure HRSG with reheating and cooling air to the gas turbine on CCGT have been investigated. In this paper, HRSG configuration models which is compared such as; configuration of HRSG 1PRH, 2PRH, and 3PRH. HRSG configuration models on CCGT simulated GateCycle Ver 6.0.0.2 with gas turbine siemen V94.2. The results of this paper obtained, such as; the configuration of HRSG 3PRH has thermal efficiency 5.59% greater than HRSG 1PRH and 0.66% greater than the HRSG 2PRH, HRSG configuration models have influence NPV, high thermal efficiency dan high power capacity shall have NPV higher than low thermal efficiency dan low power capacity, the configuration of HRSG 1PRH with interest rate of 8,4% has PBP for 8 years, while the HRSG 2PRH and 3PRH has PBP for 7 years, and the sensitivity factor for currency exchange rates and fuel prices have a high sensitivity to the economic value when compared with the interest rate and the investment cost.;This paper presents HRSG (heat recovery steam generation) configuration models on CCGT (Combined Cycle Power Generation). In order to get the comparison of thermal efficiency, power capacity, LCOE (Levelized Cost of Electricity) and the economic value with approach NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (Pay Back Period), and economic sensitivity of each HRSG configuration models. The influence of the HRSG 1P (one pressure), 2P (two pressure) and 3P (three pressure) with the exit turbine gas temperature, the economic analysis of the comparison HRSG 2P, 3P, and 3PHR (three pressure with reheater), and irrevesibel analysis of the three-pressure HRSG with reheating and cooling air to the gas turbine on CCGT have been investigated. In this paper, HRSG configuration models which is compared such as; configuration of HRSG 1PRH, 2PRH, and 3PRH. HRSG configuration models on CCGT simulated GateCycle Ver 6.0.0.2 with gas turbine siemen V94.2. The results of this paper obtained, such as; the configuration of HRSG 3PRH has thermal efficiency 5.59% greater than HRSG 1PRH and 0.66% greater than the HRSG 2PRH, HRSG configuration models have influence NPV, high thermal efficiency dan high power capacity shall have NPV higher than low thermal efficiency dan low power capacity, the configuration of HRSG 1PRH with interest rate of 8,4% has PBP for 8 years, while the HRSG 2PRH and 3PRH has PBP for 7 years, and the sensitivity factor for currency exchange rates and fuel prices have a high sensitivity to the economic value when compared with the interest rate and the investment cost.;This paper presents HRSG (heat recovery steam generation) configuration models on CCGT (Combined Cycle Power Generation). In order to get the comparison of thermal efficiency, power capacity, LCOE (Levelized Cost of Electricity) and the economic value with approach NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (Pay Back Period), and economic sensitivity of each HRSG configuration models. The influence of the HRSG 1P (one pressure), 2P (two pressure) and 3P (three pressure) with the exit turbine gas temperature, the economic analysis of the comparison HRSG 2P, 3P, and 3PHR (three pressure with reheater), and irrevesibel analysis of the three-pressure HRSG with reheating and cooling air to the gas turbine on CCGT have been investigated. In this paper, HRSG configuration models which is compared such as; configuration of HRSG 1PRH, 2PRH, and 3PRH. HRSG configuration models on CCGT simulated GateCycle Ver 6.0.0.2 with gas turbine siemen V94.2. The results of this paper obtained, such as; the configuration of HRSG 3PRH has thermal efficiency 5.59% greater than HRSG 1PRH and 0.66% greater than the HRSG 2PRH, HRSG configuration models have influence NPV, high thermal efficiency dan high power capacity shall have NPV higher than low thermal efficiency dan low power capacity, the configuration of HRSG 1PRH with interest rate of 8,4% has PBP for 8 years, while the HRSG 2PRH and 3PRH has PBP for 7 years, and the sensitivity factor for currency exchange rates and fuel prices have a high sensitivity to the economic value when compared with the interest rate and the investment cost., This paper presents HRSG (heat recovery steam generation) configuration models on CCGT (Combined Cycle Power Generation). In order to get the comparison of thermal efficiency, power capacity, LCOE (Levelized Cost of Electricity) and the economic value with approach NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (Pay Back Period), and economic sensitivity of each HRSG configuration models. The influence of the HRSG 1P (one pressure), 2P (two pressure) and 3P (three pressure) with the exit turbine gas temperature, the economic analysis of the comparison HRSG 2P, 3P, and 3PHR (three pressure with reheater), and irrevesibel analysis of the three-pressure HRSG with reheating and cooling air to the gas turbine on CCGT have been investigated. In this paper, HRSG configuration models which is compared such as; configuration of HRSG 1PRH, 2PRH, and 3PRH. HRSG configuration models on CCGT simulated GateCycle Ver 6.0.0.2 with gas turbine siemen V94.2. The results of this paper obtained, such as; the configuration of HRSG 3PRH has thermal efficiency 5.59% greater than HRSG 1PRH and 0.66% greater than the HRSG 2PRH, HRSG configuration models have influence NPV, high thermal efficiency dan high power capacity shall have NPV higher than low thermal efficiency dan low power capacity, the configuration of HRSG 1PRH with interest rate of 8,4% has PBP for 8 years, while the HRSG 2PRH and 3PRH has PBP for 7 years, and the sensitivity factor for currency exchange rates and fuel prices have a high sensitivity to the economic value when compared with the interest rate and the investment cost.]
2015
T45321
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reynald Oloan Caesar
Abstrak :
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan metode supercritical semakin berkembang secara masif di Indonesia dalam satu dekade ini. Teknologi ini telah sangat dikenal untuk membangkitkan tenaga listrik dikarenakan nilai efisiensi PLTU yang tinggi dan minimnya polusi yang dihasilkan. Saat ini, untuk dapat memprediksi hasil perhitungan termodinamika dari suatu metode operasi adalah dengan menggunakan simulator dan perangkat lunak berbasis termodinamika. Biasanya pada setiap PLTU yang dibangun, juga dipersiapkan simulator yang memiliki karakteristik dan Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) yang mirip dengan aslinya. Selain itu, biasanya juga digunakan perangkat lunak pengolah siklus termodinamika secara ideal yaitu Engineering Equation Solver (EES). Diharapkan dengan adanya pembandingan atas kedua perangkat lunak tersebut efisiensi PLTU dapat ditingkatkan mendekati hasil ideal. Pengolahan simulator PLTU menggunakan data pseudostatic operasi beserta data Higher Heating Value (HHV) batubara sebagai basis input. Pada EES, digunakan data input berupa nilai nilai tekanan dan temperatur dari design awal PLTU. Data tersebut diolah menggunakan persamaan termodinamika yang ideal. Pada bagian akhir riset ini, akan didefinisikan hasil pendekatan hasil operasi terhadap hasil perhitungan EES dan simulator. EES menghasilkan nilai efisiensi termal dan konsumsi bahan bakar spesifik yang paling ideal, sedangkan hasil operasi cukup dekat nilainya dengan hasil EES dan kemudian diikuti oleh nilai hasil olahan simulator. ......The development of a Steam Power Plant (PLTU) with supercritical methods is increasingly developing in Indonesia in this decade. This technology is very well-known for generating electricity with high efficiency value and its minimum pollution. At present, to be able to predict the results of thermodynamic calculations from an operating method are using simulators and thermodynamic-based software. Specifically for each steam powerplant that was built, simulators that had characteristics and Piping and Instrumentation Diagrams (P&ID) that were similar to the steam powerplant itself were also prepared. In addition, the ideal thermodynamic cycle processing software called Engineering Equation Solver (EES) is also used. It is expected that the comparison with these two devices will improve the efficiency of the power plant to aquire ideal results. Steam powerplant simulator uses pseudostatic operation data and the coals Higher Heating Value (HHV) data as the input base. In EES, the input data used are the pressure and temperature values from the initial design of the power plant. The data then were processed using ideal thermodynamics equaton. At the end of this study, the results of the operation evaluation will be determined on the results of EES and simulator calculations. EES produces the most ideal thermal efficiency and specific fuel consumption values, while the operating results are quite close to the EES results and then followed by the value of the simulator calculation.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ibnu Roihan
Abstrak :
Pada data skripsi 2011, efisiensi termal PLTU, khususnya pada kondisi superheater 205 OC, hanya menunjukkan sekitar 3.8%. Dalam uji coba yang dilakukan di tahun 2013, jika dibandingkan dengan data 2011, heat loss yang terjadi di keluaran condenser menuju feed water tank dapat dikurangi hingga mencapai 66.66%, yang berarti adanya peningkatan usaha pengurangan pelepasan energi ke lingkungan sebesar 66.61% atau sekitar 100.46 [kJ/kg]. Tetapi hasil positif tersebut tidak sebanding dengan hasil pada keluaran superheater menuju turbin. Dibandingkan dengan data 2011, adanya penurunan energi sebesar 26 [kJ/kg] atau sebesar 33.46%. Sehingga efisiensi PLTU pada tahun 2013 turun menjadi 2.3%. Indikasi awal adalah adanya gejala fouling atau penumpukan kerak kotoran sisa pemanasan uap sehingga menyebabkan suhu uap turun sebesar hingga 25%, dari 205 OC menjadi 155 OC. ......In 2011 final project, thermal efficiency of steam power plant, especially with superheater temperature condition 205 OC, just indicate about 3.8%. In 2013 experiment, if compared with 2011 result, heat loss at out of condenser to feed water tank can decreased until 66.66%, there is upgrading for work decreasing energy loss to surroundings as big as 66.61% or 100.46 [kJ/kg]. But the positive result not comparable with the result out of superheater to turbine. As compared to 2011 result, there is decreasing energy as big as 26 [kJ/kg] or 33.46%. With the result that, thermal efficiency of steam power plant in 2013 decrease become 2.3%. First Indication is there is fouling in pipe distribution from superheater to turbine, until cause vapor temperature decrease as big as 25%, from 205 OC become 155 OC.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S46883
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ibrahim Brata
Abstrak :
Indonesia merupakan negara berkembang yang kebijakan pemerintahnya berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Tentunya pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa adanya pasokan energi yang memadai. Sampai saat ini, PLTU batubara mendominasi industri ketenagalistrikan Indonesia, terlebih lagi dengan ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional Tahun 2015 yang menetapkan batubara tetap menjadi bahan bakar produksi listrik utama di Indonesia. Di sisi lain, pembakaran batubara memiliki efek yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, Negara memberlakukan baku mutu emisi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berada di bawah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008. Namun dengan kondisi saat ini, kelayakan baku mutu emisi yang berlaku dipertanyakan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menguraikan baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku di Indonesia, dan pembahasannya di dalam proses peradilan Tata Usaha Negara, serta mengkaji kekurangan daripada baku mutu emisi yang berlaku dengan membandingkan dengan baku mutu emisi bagi PLTU di negara lain. Hasil dari penelitian adalah baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku saat ini sudah tidak layak untuk diterapkan dan perlu dilakukan revisi demi melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya kesehatan akibat emisi PLTU.
Indonesia is a developing nation in which its government policies are focused mainly on economic development. The economy itself cannot develop without sufficient energy supply. Until today, coal power plants dominate the energy industry in Indonesia, which is firmly stated in the goverment rsquo s National Energy Policy in 2015. Thus, to counter the effects of coal emissions, the State imposes emission standards for coal power plans which is regulated under Minister of Environment Law No. 21, 2008. But observing the air quality condition in Indonesia, the utility of the standard is under question. With the method of normative legal research, this paper describes the current emission standards for coal power plants in Indonesia, and its discussion in administrative legal courts and analyze the weakness of the standards by comparing the standards imposed in other countries. The result of this research is that the current standards is no longer feasible and must be revised in order to protect public health.
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunus Tohir
Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah menggulirkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik untuk meningkatkan laju elektrifikasi di Indonesia. Dalam program ini teknologi pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batubara adalah yang paling banyak dibangun dan merupakan pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif strategi pemeliharaan yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution TOPSIS dengan mendapatkan kriteria, subkriteria dan alternatif dari pendapat 10 orang ahli dibidang pembangkit listrik. Para ahli diminta untuk melakukan proses pair wise comparison untuk menentukan kriteria mana yang menurut para ahli lebih penting dibandingkan kriteria lainnya. Hasil dari proses pair wise comparison kemudian digunakan sebagai input proses AHP dalam menentukan bobot setiap kriteria yang kemudian digunakan untuk menentukan sebuah nilai dari sebuah matrik ternormalisasi yang akan digunakan pada proses dengan menggunakan metode TOPSIS. Dari penelitian ini didapatkan sebuah strategi pemeliharaan yang dianggap paling tepat untuk dapat diterapkan untuk pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 300 -625 MW yang ada di Indonesia.
ABSTRACT
The government of Indonesia has rolled out the acceleration program for the construction of power plants to increase the rate of electrification in Indonesia. Coal fired steam power plant is the most widely constructed to support this program and its became the largest of total installed capacity in Indonesia. This research aims to obtain alternative of maintenance strategy in accordance with existing conditions in Indonesia. Analytical Hierarchy Process AHP and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution TOPSIS used by obtaining criteria, sub criteria and alternative options acquired from the judgement and opinion from 10 experts in power plant. Experts are asked to do a pair wise comparison process to determine which criteria according to experts is more important than the other. The result of the pair wise comparison process is then used as input of the AHP process to determining the weight of each criterion which is used to determine the normalized matrix to be used in the process of the TOPSIS method. This research obtains an approach maintenance strategy to be applied for the steam power plant in range of capacity 300 625 MW in Indonesia.
2017
T49181
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elpatra Hadi
Abstrak :
Terdapat pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang yang memiliki kapasitas sebesar 2x18MW di suatu perusahaan pertambangan, tetapi daya yang disalurkan ke konsumen internal hanya sebesar 3.6MW atau sekitar 10% dari total kapasitas pembangkit (20% dari kapasitas satu unit pembangkit). Agar PLTU dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasinya maka pembebanan dinaikkan dengan mengoperasikan loadbank. Beban internal yang rendah dan penggunaan loadbank menyebabkan biaya pokok pembangkitan menjadi tinggi. Kelebihan kapasitas pembangkit dapat dijual kepada konsumen eksternal diluar area pertambangan sehingga diperlukan pembangunan jaringan transmisi saluran udara 150kV sepanjang 45.38km. Pembangunan transmisi saluran udara 150kV ke gardu induk konsumen eksternal dapat meningkatkan penjualan energi listrik dan dapat menggantikan fungsi loadbank. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan aspek keekonomian pembangunan transmisi saluran udara 150kV dari PLTU Mulut Tambang ke gardu induk konsumen eksternal. Metode penelitian menggunakan indikator finansial Internal Rate of Return dan Net Present Value. Secara keseluruhan, pembangunan transmisi saluran udara 150kV dapat meningkatkan penjualan energi listrik dan menggantikan fungsi penggunaan loadbank. Nilai NPV adalah Rp. 2,433,752,926 dengan IRR sebesar 11.046%. ......There is a Mine Mouth Steam Power Plant (PLTU) which has a capacity of 2x18MW in a mining company, but the power that supplied to internal consumers is only 3.6MW or around 10% of the total generating capacity (20% of the capacity of one generating unit). To operate according to its specifications, the load is increased by operating the load bank. The low internal load and the use of the loadbank causes the cost of generation to be high. Excess generating capacity can be sold to external consumers outside the mining area, so it is necessary to build one circuit overhead transmission line 150kV as long 45.38km. The construction of overhead transmission line 150kV to the external consumer substation can increase sales of electricity and can replace the loadbank function. This study aims to evaluate the technical feasibility and economic aspects of the construction overhead transmission line 150kV from the PLTU to an external consumer substation. The research method uses financial indicators Internal Rate of Return and Net Present Value. Overall, the construction of one circuit overhead transmission line 150kV can increase sales of electricity and replace the function of load bank. The NPV value is Rp. 2,433,752,926 with an IRR of 11.046%.
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joice Katharina S.
Abstrak :
ABSTRAK
Suatu pembangkit energi listrik dituntut memiliki efisiensi yang baik karena terkait erat dengan baik-buruknya pemanfaatan energi panas dari bahan bakar utama.

Pembangkitan energi listrik di sebuah PLTU merupakan rangkaian proses konversi energi dan berlangsung di beberapa peralatan utama pembangkit. Konversi energi kimia batubara menjadi energi panas yang diserap oleh uap berlangsung di dalam boiler, konversi energi uap menjadi energi mekanik berlangsung di turbin dan konversi energi mekanik menjadi energi listrik berlangsung di generator.

Pembangkitan energi listrik di PLTU Suralaya Unit 3 terdiri dari beberapa proses konversi energi dan berlangsung di beberapa peralatan utama pembangkit. Perhitungan efisiensi dilakukan dengan memperhatikan besarnya pemanfaatan energi panas untuk membangkitkan uap di boiler dan pemanfaatan energi uap yang bertemperatur dan bertekanan tinggi untuk memutar turbin dan rotor generator untuk menghasilkan energi listrik. Sehingga dalam perhitungan efisiensi dilakukan perhitungan efisiensi boiler dan efisiensi turbin. Selain itu, jumlah panas yang dilepaskan uap bekas (exhaust steam) di dalam kondensor juga dihitung untuk mengetahui persentase pemanfaatan panas pada pembangkitan.

Perhitungan efisiensi dilakukan menggunakan rumus-rumus serta kurva-kurva yang biasa digunakan untuk menghitung efisiensi di PLTU Suralaya Unit 3.

Dari hasil perhitungan diperoleh efisiensi PLTU Suralaya Unit 3 sebesar 37,13 % dan rugi-rugi sebesar 62,87 % dengan perincian di boiler 14 %, di turbin 0,72 %, listrik pemakaian sendiri 2,13 % dan panas buang (heat reject) di kondensor 46,02 %. Berdasarkan basil perhitungan tersebut, disimpulkan PLTU Suralaya Unit 3 merupakan unit pembangkit yang memiliki efisiensi yang baik.
2000
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qurrat Aynun Abu Ayub
Abstrak :
Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik. ......The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68035
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hariz Bayu Wicaksono
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang reliabilitas sistem Turbine Cooling Air, yaitu salahsatu sistem pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang berfungsi untukmeningkatkan efisiensi dan output dari pembangkit tersebut. Terdapat beberapametode yang digunakan dalam analisa reliabilitas ini, beberapa diantaranya adalahanalisa Weibul dan Reliability Block Diagram. Hasil perhitungan menunjukkanbahwa komponen yang memiliki reliabilitas paling rendah adalah fan belt, dansubsistem yang memiliki reliabilitas paling rendah adalah Tube Bundle.Sedangkan reliabilitas dari sistem memiliki nilai paling tinggi denganmenggunakan K out of N redundancy pada Reliability Block Diagram
ABSTRACT
This thesis discusses the reliability of the Turbine Cooling Air sistem, which isone of the sistems in gas and steam power plants that functions to improve theefficiency and output of the plant. There are several methods used in thisreliability analysis, some of which are Weibul analysis and Reliability BlockDiagram. The results show that the component that has the lowest reliability is thefan belt, and the subsistem that has the lowest reliability is the Tube Bundle.While the reliability of the sistem has the highest value by using K out of Nredundancy on Reliability Block Diagram.
2017
S67256
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>