Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 61790 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Universitas Indonesia, 2006
TA1534
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
"Natural-based surfactant such as methyl esther sulfonate, which is derived from palm oil, has increasingly become the focus of study for the last decade to improve oil recovery due to the abundant raw materials availability and the need for oil as a source of energy. Surfactant MES development with the targeted fluid reservoir characteristics has been conducted in the laboratory scale as well as in the field scale. In this study, the addition of polyethylene glycol mono-oleate as co-surfactant to enhanced oil recovery in the "L" oillfield in Central Java was investigated in the laboratory scale through compatibility observation, IFT measurement, thermal stability and core flooding tests. The result showed that the presence of PMO improved the solubility of surfactant mixture in the water which formed one phase milky solution. Decreasing IFT as the crucial factor for surfactant flooding was also achieved until 10-3 dyne/cm and thermally stable for two months. Furthermore, core flooding experiments to study the performance of surfactant to recover oil production showed that the mixture of MES and PMO are able to enhance oil recovery until 55.35%S and have potential to be used as chemicals for chemical flooding in the targeted oilfield."
Jakarta: LEMIGAS Research and Development Centre for Oil and Gas Techonolgy Afilliation and Publication Divison, 2017
620 SCI 40:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Muhammad Isma`il Hamidiy
"Salah satu faktor yang membatasi produksi minyak dan gas adalah isu flow assurance seperti gas hidrat, yang dapat menyebabkan penyumbatan pada pipa sehingga mengakibatkan kehilangan kesempatan produksi. Metode pencegahan pembentukan hidrat yang paling umum adalah dengan menginjeksi bahan kimia seperti mono etilen glikol (MEG). Namun, beberapa permasalahan sering dihadapi oleh operator, seperti contoh kasus yang terjadi di Lapangan M, Indonesia dimana penggunaan glikol berlebih sering menyebabkan kekurangan stok glikol serta masalah penyumbatan pada pipa injeksi lean MEG akibat senyawa padatan yang terlarut dan terbawa dalam air terproduksi. Hal ini dapat menyebabkan sistem injeksi MEG berhenti dan berpotensi terjadi pembentukan hidrat gas di dalam pipa transportasi. Makalah ini membahas upaya optimasi pada sistem injeksi dan regenerasi MEG dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti Python. Perhitungan big data dengan metode machine learning akan membantu dalam mengoptimasi penggunaan inhibitor berlebih serta memprediksi terjadinya penyumbatan pada sistem injeksi dengan mengorelasikan parameter proses dari instrumentasi lapangan dan hasil analisis laboratorium. Pada Lapangan M, injeksi MEG secara aktual dapat mencapai 8.133 m3 tiap tahunnya, sedangkan estimasi kebutuhan injeksi sebesar 4.585 m3. Adapun permasalahan penyumbatan yang ditandai dengan tingkat kebersihan pada lean MEG yang melebihi spesifikasi perusahaan dapat diidentifikasi dengan model Random Forest dengan keakurasian sebesar 70-90%.

One of the limiting factors in oil and gas production is flow assurance issues such as gas hydrates, which can cause blockages in pipelines and result in loss of production opportunity (LPO). The most common method to prevent hydrate formation is by injecting monoethylene glycol (MEG). However, operators often face several challenges, as seen in the case of Field M in Indonesia, where excessive use of glycol leads to stock shortages and piping blockages due to dissolved solid compounds in the produced water. This can cause the MEG injection system to stop and potentially result in hydrate formation within the pipeline. This paper discusses the optimization in MEG injection and regeneration systems by utilizing advancements in technology such as Python. Big data calculations using machine learning methods will aid in optimizing the excessive inhibitor usage and predicting blockage occurrences in the injection system by correlating process parameters from field instrumentation and laboratory analysis results. In Field M, the actual injected MEG can reach 8,133 m3 anually, while the estimated injection requirement is 4,585 m3. The blockage issue, indicated by the cleanliness level exceeding the company's specifications, can be identified using the Random Forest model with an accuracy of 70-90%."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radhi Maladzi
"

Studi ini bertujuan untuk mengembangkan produk implant tulang belakang mono-aksial pedicle screw. Prototipe implan yang terdiri dari beberapa variasi desain geometri telah didesain dan difabrikasi menggunakan metode machining. Variasi prototipe terdiri dari 3 ukuran depth thread yang berbeda, 3 ukuran pitch yang berbeda, dan 2 variasi conical. Setelah dilakukan evaluasi geometri 2 dari 7 variasi prototipe implan pedicle screw tidak sesuai dengan bentuk desainnya, dan untuk 5 variasi lainnya memiliki penyimpangan <5% dari ukuran dimensi desain. Prototipe tersebut diuji dengan pengujian pull out, torsi, dan bending untuk mengetahui performanya. Hasil pengujian pull out tertinggi dihasilkan oleh variasi pitch dengan ukuran pitch 2,1 mm dengan nilai 1658, 25 N.  Untuk nilai pull out tertinggi pada variasi depth thread dimiliki oleh ukuran depth thread 0,9 mm dengan nilai 1563,5 N. Sedangkan untuk nilai torsi terendah dihasilkan oleh variasi pitch pada ukuran 2,1 mm sebesar 0,15 Nm, dan untuk untuk variasi depth thread pada ukuran 0,9 mm sebesar 0,59 Nm. Untuk pengujian bending dilakukan pada 1 variasi pedicle screw dengan beban nilai terbesar 707 N. Setelah dilakukan beberapa pengujian pada ke-7 variasi didapatkan bahwa faktor geometri desain pedicle screw dapat mempengaruhi secara signifikan maupun tidak signifikan.


The aim of this study is to develop a mono-axial pedicle screw for spinal implants. The implant prototype, which had varied geometries and designs, was produced through machining. The variation in the prototypes consisted of 3 different thread depths, 3 different pitch lengths, and 2 different conical geometries. After evaluations were made on the prototypes, 2 of the 7 variant prototypes did not match its original design geometry and dimensions. Meanwhile, the other 5 prototypes had a <5% measurement deviation compared to its original design. The prototypes were all tested for its pull out, torsion, and bending capabilities to compare their performances. The highest measurement in the pull out test, in terms of pitch, was made by the prototype with the 2.1 mm pitch which resulted in a 1658.25 N measurement. In terms of the thread depth, the highest measurement in the pull out test was made by the prototype with the 0.9 mm thread depth which resulted in a 1563.5 N measurement. For the torsion test, in terms of pitch, the least torsion was made by the prototype with the 2.1 mm pitch resulting in a 1.5 Nm in torsion. As for the thread depth, the least torsion was done by the prototype with the 0.9 mm thread depth at 0.59 Nm in torsion. For the bending test, the highest load obtained was 707 N in one variation of the pedicle screw. Based on the results of the tests, it can be summarized that the geometric design of the pedicle screw may affect its perfomance significantly.

"
2019
T53342
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Hermansyah
Jakarta: UI-Press, 2013
PGB 0345
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
"Tujuan penelitian ini adlah untuk mengetahuib faktor-faktor yang memepengaruhi kualitas penerpan akuntansi dan berapa besar hubungan kualitas penerapan akuntansi dengan aksesbilitas permodalan pada industri kecil di Kota Palembang."
657 MANDIRI 9:1 (2206)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
KLET 10(1-2) (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Faisal Adi Jatmoko
"Lapangan gas X merupakan lapangan produksi gas alam yang memiliki produk samping berupa CO2. Dikarenakan sifatnya yang korosif dan dapat menurunkan nilai jual gas, gas tersebut umumnya akan dibuang ke atmosfer. Akan tetapi CO2 sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dapat dimanfaatkan untuk Enhanced Oil Recovery (EOR). Pada proses injeksi EOR untuk lapangan minyak Y, dibutuhkan CO2 dengan tingkat kemurnian lebih dari 95 %. Tingkat kemurniaan CO2 sangat berperan dalam menentukan banyaknya minyak yang yang dapat dipulihkan sedangkan CO2 dari lapangan gas X hanya memiliki tingkat kemurnian sebesar 76,2 % dengan kandungan air mencapai 16,5 %. Oleh karena itu dibutuhkan proses tambahan untuk dapat menaikkan tingkat kemurnian CO2. Pressure Swing Adsorption (PSA) dan Triethylene Glycol (TEG) Absorption dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan air yang terkandung dalam CO2. Setelah dimurnikan, CO2 akan ditransmisikan untuk kemudian digunakan untuk injeksi CO2 sehingga didapat rancangan fasilitas integrasi CO2-EOR yang utuh.
Berdasarkan hasil analisa ekonomi diperoleh penggunaan PSA pada fasilitas integrasi memiliki nilai NPV sebesar 349.376.372,23 USD, IRR sebesar 19,87 % , dengan biaya investasi sebesar 214.918.114 USD . Sedangkan penggunaan TEG memiliki nilai NPV sebesar 390.869.013,8 USD, IRR sebesar 20,37 %, dan biaya investasi sebesar 240.111.000 USD. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penggunaan PSA dan TEG meskipun memiliki nilai investasi yang besar diperoleh hasil yang paling optimal dari segi net present value (NPV) sebesar 423.392.895,6 USD, Internal return rate (IRR) sebesar 20,71 %, dan payback periode selama 4,06 tahun. Selanjutnya dengan membandingkan skema PSC dan gross split pada penggunaan PSA dan TEG dapat diketahui bahwa gross split lebih optimal dengan nilai NPV sebesar 155 juta USD dan sebesar 19,68 % dibandingkan PSC dengan NPV sebesar 60,53 juta USD dan IRR sebesar 14,32 %. Faktor lain adalah ketahanan terhadap laju produksi minyak dan perubahan harga minyak gross split lebih baik dibanding PSC. Sehingga rancangan fasilitas integrasi CO2-EOR yang paling layak adalah dengan penggunaan Pressure Swing Adsorption (PSA) dan Triethylene Glycol (TEG) Absorption sebagai unit pemurnian CO2 dengan mengunakan skema keekonomian gross split.

The X gas field is a natural gas production field that has a CO2 product. Due to its corrosive nature and can reduce the selling value of gas, the gas will generally be discharged into the atmosphere. But CO2 actually has a high economic value if it can be used for Enhanced Oil Recovery (EOR). In the EOR injection process for the Y oil field, CO2 is needed with a purity of more than 95%. The level of purity of CO2 plays an important role in determining the amount of oil that can be recovered while CO2 from the gas field X only has a purity level of 76.2% with a water content reaching 16.5%. Therefore an additional process is needed to be able to increase the CO2 purity level. Pressure Swing Adsorption (PSA) and Triethylene Glycol (TEG) Absorption can be used to eliminate the water content contained in CO2. Once purified, CO2 will be transmitted and then used for CO2 injection so that a complete design of CO2-EOR integration facilities is obtained.
Based on the results of economic analysis obtained the use of PSA at the integration facility has an NPV value of 349,376,372.23 USD, an IRR of 19.87%, with an investment cost of 214,918,114 USD. Whereas the use of TEG has an NPV value of 390,869,013.8 USD, an IRR of 20.37%, and an investment cost of 240,111,000 USD. Based on the results of the analysis that has been carried out using PSA and TEG even though having a large investment value, the most optimal results obtained in terms of net present value (NPV) of 423,392,895.6 USD, Internal return rate (IRR) of 20.71%, and payback period of 4.06 years. Furthermore, by comparing the PSC and gross split schemes on the use of PSA and TEG, it can be seen that gross split is more optimal with NPV value of 155 million USD and 19.68% compared to PSC with NPV of 60.53 million USD and IRR of 14.32% . Another factor is the resistance to the rate of oil production and the change in gross split oil prices better than the PSC. So that the most feasible design of CO2-EOR integration facilities is to use Pressure Swing Adsorption (PSA) and Triethylene Glycol (TEG) Absorption as CO2 purification units using gross split economic schemes.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
T51906
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>